奋斗格言

每一次创新,都是对工艺的致敬;每一次突破,都是对自我的挑战。工匠精神,就是要在平凡中追求卓越,在细微处体现精湛。

——2023年广西工匠韦华

深耕氧化铝行业十七年,他沉得住、钻得下、扛得起,扎根一线钻研技术,立足岗位创造价值,坚持事不避难、勇担重任、争当先锋,为企业节能降耗、降本增效贡献力量。

工匠汇·2023年广西工匠|韦华:“铝战铝胜”的“科技魔法师”  第1张

沉得住 俯身车间十七载

2007年4月,刚从学校毕业的韦华便进入华银铝业氧化铝厂蒸发车间工作。从基层操作工到车间副主任的身份转变,让韦华更加深入、全面地了解了生产的各个环节,也让他的技能得到了全面提升。

走进氧化铝厂蒸发车间,只见各生产环节工业管道纵横交错,如同一条条血脉将溶液、蒸汽和水紧密地联系在一起,共同织就了一个错综复杂的工业网络。伴随着氧化铝厂独特的工业味道,强烈的现代工业感扑面而来。

“我就是在这样的环境中坚守了十七年。”韦华介绍,“在操作过程中,我们需要仔细观察设备的运行情况,及时发现并处理各种异常情况,确保生产安全。”

工匠汇·2023年广西工匠|韦华:“铝战铝胜”的“科技魔法师”  第2张

韦华在集中控制室查看生产情况。

钻得下 研发专利增效益

在2018年到2021年期间,华银铝业氧化铝厂蒸发车间在新的生产运行模式下,4个蒸发站的强制效每年大约产生45万吨冷凝水,这部分干净的冷凝水本可以返回热电锅炉循环使用,但实际回收率为0,造成了一定程度的资源浪费。韦华和同事对此觉得可惜,通过对闲置设备、管道进行改造,新增了一套水回收系统,成功将这部分冷凝水进行回收利用。这便是在2022年6月获国家实用新型专利的《一种可提高蒸发站一次水回水率的回收利用系统》。

除此之外,2021年以来,韦华在工作中共提出合理化建议16项,完成实施13项。其中,《用循环上水代替新水冷却钠表样水的建议》年节约新水超6万吨;《关于优化强制效进料方式、提高强制效产能的建议》实现1台进料泵进料4个强制效,减少2台进料泵运行,强制效进料温度由原来的80℃提至95℃,年节约运行成本约25.3万元,同时降低了强制效的蒸汽单耗。

工匠汇·2023年广西工匠|韦华:“铝战铝胜”的“科技魔法师”  第3张

韦华在生产现场实践研究。

扛得起 带领团队担责任

面对新一轮科技革命和产业变革,韦华作为氧化铝厂蒸发车间一线工作者,也正在不断提升自己的技能水平,积极参与技术创新和研发工作,掌握先进的生产工艺和技术知识。

而除了自我提升,韦华也非常注重团队协作和沟通能力的培养,在工作中与同事们相互学习借鉴,形成合力推动企业可持续高质量发展。

对于行业后辈,韦华也会毫不吝啬地将自己的技术经验和创新理念传授给他们,帮助他们快速成长,并期望他们能够具备扎实的专业技能、敏锐的创新思维和良好的团队协作精神,推动整个铝行业高质量发展。

(广西壮族自治区总工会微信公众号)

来源:中工网